今年4月份以来,由于国内经济疲软、需求萎缩,腈纶市场低迷,国内部分腈纶生产厂家纷纷减产,甚至部分停产。安庆石化腈纶部针对市场行情,按照上级要求,及时调整了生产负荷和产品结构,在90%的生产负荷下,采取多种有效措施,不断优化消耗指标。
生产负荷的降低,将会增加单位产品的各种消耗,直接影响各项技经指标的完成。面对困难,安庆石化腈纶部干群齐心协力,眼睛向内,既抱西瓜,又捡芝麻。他们首先做好生产优化文章,原则上按聚合3台釜、原液两系列,纺丝5条线和回收2个蒸发系列组织生产,同时从细节入手,强化内部管理,认真落实好装置限负荷生产时降低物耗、能耗的各项优化措施。其次,发挥腈纶部全体职工智慧,集思广益,为低负荷生产优化献计献策。工艺组打破思维模式,大胆创新,增加一条管线,成功将凝固浴地坑水经过滤后补加至凝固浴系统,减少了水洗水约6m3/h,减少回收装置稀料处理量约8m3/h,并使送至回收的稀料浓度提高了约1%,有效地降低回收装置的处理负荷,节约蒸汽消耗约2t/h。此外,用稀料代替蒸发冷凝液来溶解固体NaSCN,将蒸汽冷凝水C4引入纺丝热牵伸工序,降低蒸汽消耗和脱盐水消耗项目也即将实施运行。
面对低迷的市场,安庆石化腈纶部还积极和化工销售公司联系,在产品结构调整上,力争多生产畅销的棉型纤维,打破常规,加强技术攻关,成功将纺丝6号线生产品种改为1.5D棉型纤维生产线。最大限度压缩4号线毛型纤维产量,维持毛条装置低负荷生产,确保全月产量不超过300吨,停止生产滞销的3.0D丝束产品。